廢氣處理設(shè)備,污水處理工藝

窯尾袋除塵器清灰方式的改造

2020/9/4 16:37:53

某公司2號6000t/d生產(chǎn)線窯尾采用LMC308—2×11型脈沖袋除塵器,清灰方式采用離線式。投入運行后發(fā)現(xiàn)該清灰系統(tǒng)設(shè)計存在一定缺陷,不能很好地滿足生產(chǎn)需求,后將離線式清灰系統(tǒng)改造為在線式清灰系統(tǒng),很好地解決了這一問題,現(xiàn)將改造過程進(jìn)行總結(jié)。


一、存在問題


自投產(chǎn)以來,出現(xiàn)過數(shù)次窯尾袋除塵器風(fēng)路中斷的現(xiàn)象,具體表現(xiàn)為袋除塵器差壓急劇上升,袋除塵器出口負(fù)壓突然升高超出負(fù)壓表量程,入口出現(xiàn)正壓現(xiàn)象。這時就不得不停止生產(chǎn),大幅降低尾排風(fēng)機拉風(fēng),同時提高排風(fēng)閥氣缸供氣壓力,待收塵系統(tǒng)阻力恢復(fù)正常后重新開機生產(chǎn)。


二、原因分析


排風(fēng)閥在工作過程中受三個力的作用:閥板自身的重力G、尾排風(fēng)機抽力F1氣缸的作用力F2。當(dāng)氣缸向下動作時三個力都向下,合力F=G+F1+F2,排風(fēng)閥很容易關(guān)閉;當(dāng)氣缸向上動作時,氣缸的作用力必須大于閥板重力與尾排風(fēng)機抽力之和,即F2>G+F1,合力F=F2-G-F1>0,方能打開排氣閥。


當(dāng)氣缸和噴吹系統(tǒng)的壓縮空氣壓力在0.4MPa以上時,系統(tǒng)阻力在1400Pa左右,袋除塵器工作正常。當(dāng)壓縮空氣壓力較低(降至0.3MPa左右)時,F(xiàn)2<G+F1,袋室在清灰后,排風(fēng)閥無法打開。


窯系統(tǒng)或磨系統(tǒng)工況波動時,為了保證系統(tǒng)負(fù)壓,一般都會加大尾排風(fēng)量,這時尾排風(fēng)機的抽力F1增大,即使壓縮空氣壓力正常,也會使G+F1>F2,最終也導(dǎo)致清灰后排風(fēng)閥無法打開。


出現(xiàn)排風(fēng)閥打不開的情況后必須馬上提高壓縮空氣壓力,否則就會造成22個袋室全部閉死,風(fēng)路中斷,最終被迫停止生產(chǎn)。


雖然尾排風(fēng)機排風(fēng)可以加以控制,但壓縮空氣壓力低的情況卻時有發(fā)生,每次出現(xiàn)對生產(chǎn)都造成了比較大的損失。


三、改造方案


經(jīng)過多次討論最終決定將離線式清灰系統(tǒng)改造為在線式清灰系統(tǒng)。把所有排風(fēng)閥全開,用兩根拉桿連接排風(fēng)閥,并把拉桿通過定位銷固定在套管上,同時取消排風(fēng)閥電氣控制系統(tǒng),使所有的排風(fēng)閥全部處于常開狀態(tài),這樣在進(jìn)行脈沖噴吹時,濾袋仍然進(jìn)行煙氣過濾。而當(dāng)需要檢修單個袋室時,只需把定位銷取下,就可以切斷該室的過濾氣流,把進(jìn)風(fēng)口閥板關(guān)閉后該袋室即可完全從系統(tǒng)中脫離。整個改造材料費用僅3000元。


四、改造效果



改造前后參數(shù)對比見表1。


改造后,完全解決了以前出現(xiàn)的風(fēng)路閉死的不正常情況,而且各項運行參數(shù)都在正常范圍內(nèi)。改造后仍用玻纖覆膜濾袋,改造前濾袋使用周期2~2.5年,改造后使用周期能達(dá)到2.5~3年,延長了濾袋的使用壽命。改造前每年需更換400條濾袋,改造后1年內(nèi)共更換230條濾袋,節(jié)省了10.2萬元。


來源:北極星環(huán)保網(wǎng)  



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